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河南省长葛市龙基实业有限公司
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精脱硫技术的比较与分析

作者/来源:徐咏梅,杨东升(哈尔滨气化厂,黑龙江 哈尔滨 )    日期:2007-08-06    点击量:976
    近年来,在国际石油资源紧张的影响下,甲醇行情一路看涨,因此国内新的甲醇项目纷纷上马。
    在技术选择上,业主都能在造气、净化和甲醇合成等关键技术上认真考察论证,而对精脱硫则重视不足,因而,对甲醇催化剂的寿命造成很大的危害,影响生产长期、稳定、高效运行。
    我厂甲醇装置使用沸石、氧化锌、氧化铁、活性炭四类精脱硫剂。其中活性炭使用了EAC-3、T103、JTS-3和EZX四种型号,有较丰富的经验,现将几种精脱硫剂的使用情况作一介绍,供各同仁参考。
几种精脱硫剂的脱硫原理,使用范围及技术要求
    (1)沸石
    沸石脱硫剂系天然沸石经酸浸处理,将内部孔洞中不纯物质及可溶性物质清除出去,以提高吸附能力,其比表面积可达500~1000m2/g。沸石脱硫剂脱硫原理是物理吸附,对有机硫、无机硫都有吸附能力,对合成气中的氧含量和湿度没有特别要求,硫容高,可进行多次再生,较高的相对湿度能增加硫化物与沸石活性表面的接触时间,加强脱硫效果,一般在常温、2.0MPa、空速为600h1的条件下使用,硫容为1%(重量比)。
    (2)氧化锌
    氧化锌脱硫剂主要脱除H2S,对有机硫也有一定的脱除能力。原理是合成气中的H2S与氧化锌反应生成ZnS沉积在氧化锌脱硫剂的孔穴中,该脱硫反应具有不可逆性,要求温度较高。在360℃、5.4MPa、空速1250h1下使用。其反应式为:
    ZnO+H2S=ZnS+H2O
    2ZnO+CS2=2ZnS+CO2
    ZnO+COS=ZnS+CO2
     ZnO+C2H5SH=ZnS+C2H4+H2O
    (3)氧化铁
    氧化铁脱硫剂的原理是氧化铁脱硫剂与H2S作用,据气体中的氧含量多少,可生成硫化亚铁、二硫化铁、多硫化铁或单质硫。其反应式为:Fe2O3+H2S→FeS+FeSX+S+H2O
    该脱硫剂具有:①脱硫精度高,当进口H2S为10000×106时,出口H2S≤0.03×106;②反应速度快,允许空速1000~2000h1;③工作硫容大,在有氧时为15%~20%;④适用温度范围广(5~90℃)等特点。但也要有70%左右的相对湿度。
    (4)活性炭
    活性炭脱硫剂的脱硫原理是气体中所含的H2S和一定比例的O2借助于氨及活性炭展开的大表面活性催化作用,在常温常压下发生下列反应:
    H2S+½O2→H2O+S↓
    生成的单质硫被活性炭发达的孔隙吸附于其中,直至饱和。活性炭对有机硫中的COS也有一定的脱除作用,COS受活性炭的水解催化作用,生成H2S,然后以H2S的脱硫原理除去。
    活性炭脱硫的工艺条件
    空速:300~400h1  温度:20~60℃
    硫化物与氧含量比值:1∶2以上
    相对湿度:≥70%  压力:≤5MPa
    线速度≤0.1m/s
    有效脱硫床层高径比:(1.5~2.0)∶1
    活性炭脱硫的特点
    脱硫精度高:出口H2S≤0.03×106
    反应速度快:1000~2000h1
    硫容高:新产品≥18.0%
    对COS有一定的脱除作用。
再生情况
    (1)沸石脱硫剂的物理吸附具有可逆性,一般再生用惰性气体(N2)加热到250~350℃进行,使再生气空速保持在80~160h1。一般一炉沸石脱硫剂可再生反复使用二十余次,但每再生一次后使用的时间相对缩短。
    (2)ZnO脱硫主要以化学反应为主,具有不可逆性。
    (3)氧化铁脱硫剂的再生原理是硫铁化合物的水合物在氧化作用下,生成氧化铁及单质硫,其中氧化铁循环利用,单质硫残存在脱硫剂孔中。其反应式为:
    Fe2S3•2H2O+½O2=Fe2O3•2H2O+3S
    (4)活性炭
     活性炭脱硫吸附的是单质硫,根据硫的理化特性和活性炭的吸附与脱吸原理,向活性炭层通入无氧高温气流,使活性炭与单质硫同时加热,当温度长高到325℃以上时,硫被活化成液态或气态而从活性炭孔隙中被脱吸出来,随着热气流带出活性炭床外,通入水冷却槽,活性炭被再生,硫被回收(注:EAC-3、T-103厂家说不能再生,我厂也未对活性炭进行过再生)。
应用情况
    我厂最初在40 kt/a甲醇装置中使用沸石串氧化锌工艺,沸石共用三炉,每炉40m3,氧化锌用1炉。沸石主要为初次脱硫,氧化锌二次精脱硫。由于当时整个系统刚刚开车,前系统SCS脱硫运行不稳定,进入沸石的硫含量经常高达数百mg/m3。因此,氧化锌投用百余天就因吐硫而切出不用,沸石虽然也饱和,但可以切换再生使用,三炉沸石共用4年,后来经再生后使用时间逐渐缩短到几天,继续频繁再生成本太高,就决定更换脱硫剂。
    根据当时技术和市场情况,决定使用湖北所生产的EAC-3活性炭和EF-2氧化铁常温精脱硫剂,其中EAC-3用4炉,EF-2型用1炉,由于我厂合成气为低氧(0.02%)干煤气,因此,投用后效果并不理想,后在入塔前管线配入中压蒸汽,并加分离器分离液态水,运行一段时间后,EAC-3型能够满足工艺要求,EF-2型仍然不具备条件,于是后两炉改成活性炭。
    由于我厂处于北方寒带,冬季加湿操作如果带水会对设备造成严重危害,因此加湿系统在运行一个冬季后取消,这两炉活性炭脱硫剂共用了4年多,后期出现吐硫现象,于是我厂决定更换一炉T-103(即EAC-3改型),但这炉活性炭脱硫剂使用十分不理想,投用几天就出现吐硫现象。根据合成气低氧低湿特点考察选型,最后锁定河南省天葛市龙基实业有限公司生产的JTS-3型活性炭脱硫剂,该脱硫剂对含氧湿煤气有非常好的脱硫效果,对低湿、低氧的煤气脱硫也能满足工艺要求,特别是该厂对活性炭采取预加湿工艺后,脱硫效果进一步提高,该脱硫剂在我厂使用已达一年,出口硫仍在0.05mg/m3以下。
 
 从以上应用实践及目前技术发展来看,活性炭精脱硫技术应用最广泛,适用范围广,硫容高。但对于低氧干煤气,容易因其中的CO2的存在而出现吐硫现象,即:入口无COS而出口出现COS的现象,这是活性炭精脱硫技术的难点。从目前应用情况来看,河南长葛生产的JTS-3活性炭脱硫剂,通过预加湿处理,基本上解决了这一难题。但吐硫机理仍然是精脱硫行业研究的重要课题。
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