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杭州林达化工技术工程有限公司
公告:
    

林达大型低压甲醇合成塔在内蒙天野20万吨/年装置上的应用

作者/来源:崔志杰1,李俊2,冯再南1,姚泽龙1(1.杭州林达化工技术工程有限公司,2. 内蒙天野化工集团有限公    日期:2006-07-14    点击量:1186
   
    摘  要:本文简要介绍了具有我国自主知识产权、第一套大型化的均温型甲醇塔在内蒙天野开车及初步运行情况,充分显示其催化剂床层测温点多、温度分布均匀、运行稳定等特点。
关键词 : 均温型  甲醇合成  甲醇生产  甲醇催化剂  催化剂升温还原 
 
1项目背景
    由于近几年原油价格持续上涨,内蒙天野化工有限责任公司决定将氨合成原料由油改为天然气,同时联产200kt/a甲醇,项目由五环工程公司设计。在甲醇合成技术选择上,公司通过对国内外现有几种技术的考察和比较分析,最终选定杭州林达公司这一具有国内自主知识产权、且性价比高的均温型低压甲醇合成技术。甲醇合成塔直径3米,触媒装填量47m3,合成压力7.8MPa。
2甲醇合成流程
    转化气与甲醇循环气经联合压缩机提压至7.9MPa,经入塔气预热器提温至150℃左右,进入甲醇合成塔冷管内与管外反应气进一步换热升温至240℃左右,然后出冷管进入管外触媒层反应,出合成塔气体温度 250℃左右,进入废热锅炉副产蒸汽后,经入塔气预热器管程加热入塔气并使自身进一步降温,然后依次进入脱盐水预热器、甲醇水冷器使反应气温度降至40℃,进入甲醇分离器。分离后的粗甲醇经闪蒸槽减压闪蒸后送甲醇精馏工段,分离后的气体大部分经循环机提压后重新进入甲醇合成塔反应,一小部分作为弛放气去氢回收。流程框图见图1。
图1  低压甲醇合成流程框图
3 甲醇合成主要设备(表1)
表1 甲醇合成主要设备

 

设备名称
设备规格
台数
甲醇合成塔
φ3000×14070,
催化剂:47m3
1
开工加热器
φ1000×4500
1
废热锅炉
φ1400/2400
1
入塔气预热器
φ1600×14000
1
脱盐水预热器
φ1300×6000
1
甲醇水冷器
φ1400×7500
1
闪蒸槽
φ2000×7400
1

 

 
4 均温型甲醇合成塔结构
    均温型甲醇塔结构简图如图2,入塔气由进气口1进入合成塔,通过引气管6使气体均匀分配到各环管8,此结构可保证塔内气体径向均匀分布。然后气体进入下行冷管10与触媒层反应气体并流换热升温,再进入上行冷管9进一步与触媒层反应气体逆流换热升温,气体温度达到催化剂活性温度后进入触媒层17进行甲醇合成反应,反应后气体由出气口16出甲醇合成塔。
 
图2 甲醇反应器简图
1-进气口,2—分布器,3—小封头,4—小法兰,5—测温口,6-引气管,7-大法兰,8-上环管,9-上行管,10-下行管,11-外筒,12—下环管,13-支承板,14-卸料口,15-锥形帽,16—出气口, 17—触媒,18-大封头,19-隔板,20-填料函
    内蒙天野JW3000均温型甲醇合成塔内设有4组共28个测温点,这在内径3米、触媒床层高7米多的其他合成反应器中所少见。较多且合理的测温点分布能够在生产过程中更好的监测触媒层温度,对甲醇合成反应情况的掌握更加全面。
触媒层测温热电偶TE-01409-1~7、TE-01409-8~14、TE-01409-15~21、TE-01409-22~28均为7点式铠装热电偶,各点深度如下(以测温内套管法兰端面为零点):
TE-01409-1/8:1800mm;TE-01409-2/9:3300mm;TE-01409-3/10:4500mm;TE-01409-4/11:5700mm;TE-01409-5/12:6900mm;TE-01409-6/13:8100mm;TE-01409-7/14:9300mm。
TE-01409-15/22:2070mm;TE-01409-16/23:3570mm;TE-01409-17/24:4770mm;TE-01409-18/25:5970mm;TE-01409-19/26:7170mm;TE-01409-20/27:8370mm;TE-01409-21/28:9570mm。
5 催化剂的升温还原
    甲醇合成催化剂选用四川天一科技股份有限公司XNC-98低压甲醇催化剂,装填量74.05t。
    升温还原的好坏将直接影响到催化剂的使用效果。升温还原基本原则是:严格控制水汽浓度不超过3.0g/m3,尽量做到低温下多出水。由于水汽浓度测定存在一定的滞后性和误差,因此一般将水汽浓度折成出水量以控制升温还原速度。低温出水有利于更好的发挥催化剂活性。
    甲醇合成催化剂的升温还原十分重要,为此天野公司甲醇车间专门组织催化剂厂家、林达公司及车间技术人员开会讨论,并确定以下要求:
    1.甲醇合成触媒在140℃开始配氢还原;
    2.还原前,测试配氢管线流量计FI01412的准确性,并分析合成塔出口氢含量,要求氢含量<0.2%,采用间断配氢方式;
    3.每半小时一次放水,并称量;
    4.根据联合压缩机特点,升温还原压力确定在1.2MPa;
    5.触媒还原末期温度在220~230℃;
    6.把合成塔入口氢浓度、氢耗作为重要参考指标;
    7.酒精擦拭测温内套管及测温热电偶,并经氮气吹干后回装;
    8.触媒层温差控制:轴向<10℃,径向<5℃;
    9.小时出水量应<150Kg,水汽浓度<3g/m3
    10.合成塔塔壁温差<60℃,还原末期热点不超过235℃。
    11.升温还原末期控制氢含量在20%左右,合成气置换时床层温度降至210℃;
    升温还原自2005.12.1  17:00开始至2005.12.6  07:00结束,累计耗时110h。升温还原过程中系统压力基本维持在1.2~1.4MPa,循环量55000~60000Nm3/h。整个升温还原过程中触媒层温度分布均匀,平面温差<3℃,轴向温差<10℃,出水均匀,整个升温还原过程累计出水14076.5Kg,180℃之前出水合计12341.5Kg ,占总出水量的88.31%,做到了低温下多出水。升温还原数据摘录及触媒层温度分布数据见表2、表3。
表2  升温还原过程触媒层温度分布数据
 
 
表3  甲醇合成触媒升温还原数据摘录
 
6 甲醇合成塔运行情况及几点看法
    甲醇合成系统于2005-12-7转入轻负荷生产阶段,由于受天然气量不足制约,生产负荷尚未加满,甲醇目前日产约650t。2006-1-1的生产数据见表4、表5。
    从甲醇塔开车投产及运行情况看出:①催化剂升温还原温差小,几乎为等温还原,出水均匀平稳;②投运后,热点温度在230℃就能稳定操作,CO转化率高;③合成塔装填系数大,同等生产能力管壳式塔需4米。
    内蒙天野投运的甲醇合成塔为林达首套大型化甲醇塔,在生产过程中显示出触媒层温差小、操作控制容易、生产弹性较大等特点,充分证明了林达大型甲醇合成塔具有较高的技术水平。
表4  内蒙天野φ3000甲醇合成生产数据摘录(2006.1.1)
 
表5  内蒙天野φ3000甲醇合成生产数据摘录(2006.1.1)
 
 
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