为了克服上述不足,DJM型耐压水夹套在结构上将原外筒去掉,改为在内筒外壁环形布置一圈冷管的方式来取代原水槽式夹套,使其具有以下优点:
a.由于管式结构能耐较高的压力,所以才实现了水夹套的提压操作,所产蒸汽过热后,使蒸汽品位更加提高,有利于提高入炉蒸汽分解率,降低蒸汽消耗。
b.由于工作压力的提高,使夹套内壁工作温度可以从容地选在露点温度以上工作,从而消除了露点腐蚀,延长了设备的使用寿命。
c.由于本技术采用在内筒外壁环形布置一圈冷管,所以在操作中出现夹套超压等操作意外时,只能是某支管损坏,内筒不会被破坏,造成不了较大的事故。
d.采用本技术后,因提高了工作压力,使夹套内水温升高,降低了炉内炭层与夹套内壁的传热温差,可减少炉内热量损失,①以普通水夹套(φ2610×2345)为例:工作表压0.07MPa,饱和蒸发温度 115℃,加压后如果工作压力为1.0MPa表压,饱和蒸发温度183℃,传热温差减少ΔT=183-115=68℃,传热面积m=19.22m2,传热系数平均按K=42kal/m2℃h,年减少热损失Q=68×19.22×42×24×300=395×106 kal/年,合标煤56.4t/a,扣去燃料煤价,净效益2.25万元/年。另外随蒸发压力提高,饱和蒸发温度也随之提高,既减少了炉内热量的损失,同时还减小了夹套的冷壁效应,我们知道靠近夹套壁面的炭燃烧和气化都不完全,这是夹套的冷壁效应产生的,这是形成灰渣残炭的主要原因。如图1所示:如果按冷壁效应区厚度与温差成正比计算,以原冷壁效应区厚度a1为标准,减薄量:(a1-a2)/a2×100%=8.66%,灰渣残炭按15%计,年灰渣量:300×40×1.3×0.25=3900t/a,年减少残炭:3900×15%×8.66%=50.66t净效益:3.55万元/年,仅此两项简要计算净效益5.8万元/年。
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